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常州市联谊特种不锈钢管有限公司

黄志祥典型事迹介绍

  工作意味着责任,奉献亦是无怨无悔。黄志祥同志自2001年进入常州市联谊特种不锈钢管以来,在工作岗位上,从一个机修工做起,勤奋好学,扎实肯干,深得领导赞赏,先后做过机修班班长、质检科科长兼无损检测主要负责人和光亮回火主要负责人。在这期间,黄志祥以严谨务实的工作态度,吃苦耐劳的敬业精神,锐意进取的工作作风,时时刻刻为班组、为部门、为公司兑现自己的信念。

  黄志祥是2002年学超声波探伤的,当时公司还没有超声波探伤设备,在制度、规范和标准上都是一片空白,如何开展工作,当时只有黄志祥和另外一个探伤员心里也没有底。在公司领导的要求和指导下,黄志祥与同事一道,进行调研,参照有关资料,结合在不锈钢管的超声波探伤中积累的经验,摸索出一些工作的流程和方法;制定了设备和耗材的购买计划。

  2004年黄志祥又被公司派出去参加钢管涡流探伤检测培训,同年公司请来无损探伤方面的专家来公司现场指导,黄志祥积极配合,在专家指导下,结合公司不锈钢管产品的技术标准和客户要求,编制了《无损检测程序》等规范性文件;配合选择了超声波和涡流探伤的标准。对探伤前的表面处理等要求,向检验员和各级生产人员进行宣贯;配合领导和质量管理人员,修订了不锈钢管产品检验和试验规程,并组织检验人员落实执行。

  探伤工作对资质的要求很高,黄志祥按照公司和国家承压设备压力管道元件生产许可证的要求,先后参加了冶金机械、国家质量技术监督局和国防军工等单位举办的超声和涡流的II级资格考试。因为平时的工作很忙,只有抽出休息时间来复习、练习,同时虚心向老师学习请教,最终顺利通过了考试,在探伤管理的道路上迈出了坚实的一步。

  2004年,公司通过竞标,公司的产品得到北京国家运载火箭技术研究院的认可,并拿到了第一批订单。由于这些管子质量要求很高,当时北京航天火箭运载中心要求公司的钢管必须通过GB/T5777-1996(C5航空级)。这对操作人员的技术能力及设备的精度要求都很高。公司当时的超声波探伤设备还是那种老式的钢管旋转,探头固定的水浸探伤设备,对于普通探伤来说还没问题,对于这种高要求的钢管难度很高,当时可以说,根本完成不了。更换设备根本不可能。一是设备价格昂贵,二是时间来不及。那么改造设备势在必行。黄志祥急公司所急,按照领导,大量搜集了有关方面的技术资料,结合运载火箭技术中心的要求,几易其稿,终于在较短的时间内拿出了改造方案,并得到了公司领导和技术专家的认可,同时及时同设备制造商沟通,按照方案的要求在一个月内经设备改造完毕。在探伤过程中,又发现设备检测管子的速度太慢,差不多3分钟才能检测1米。如果按照这样的速度,就会严重影响交货日期,更是会直接影响公司的信誉。领导非常着急,黄志祥经过多方面的观察和揣摩设备的工作原理,发现是由于设备送进机构设计出现问题,以前探伤时螺距小于38mm,发现不了问题。现在螺距要求小于5mm,所以设备的问题就暴露出来了,最后在黄志祥的提议和机修车间的配合下,在控制钢管直线前进的主轴上加了一个摩擦系统。速度立马提高了3倍,大大提高了检测进度,保证了交货时间,解了公司的燃眉之急。黄志祥也因此得到公司领导的赞赏。

  超声波探伤能力的问题解决了,又有新的问题产生了。由于该批军品钢管产品的技术要求比较高,所以经超声波检测和晶腐试验不合格的产品较多,使公司的不锈钢钢管成材率大大降低。在公司技术副总的带领下,经过向有关专家请教是由于公司的原来回火工艺跟不上,导致成材率降低。为此公司与西安有关厂家合作,设计安装了气氛保护式连续光亮固溶处理设备(简称光亮回火炉),并把学习操作光亮回火炉的任务交给了黄志祥。当时对于我们来说在制度、操作规范和标准上又都是一片空白。温度标准上有,多少规格的钢管,多少速度,气体的流量控制在多少范围内,才能使钢管晶腐合格又不影响钢管的机械性能,标准上没有,因为各个炉子的性质不同,要求的速度也不同。这对于我们来说也是一个空白。公司要求解决这个问题,并把这个任务交给了技术质量部门。黄志祥积极配合公司技术副总,加班加点,对不同规格、不同钢种的钢管进行不同速度反反复复的退火、反反复复的做机械性能测试、反反复复的做晶腐试验。经过半年多的努力终于完成了这一任务,使公司的钢管超声波探伤合格率、晶腐合格率都有很大的提高,给公司带来很高的利益,也为公司不锈钢管顺利进入军品市场卖出第一步做了贡献。

  2012年,公司为了将来的发展,开拓更大的市场。公司目标投向了汽车用管市场。要进军汽车行业,首先必须要通过ISO/TS16949质量管理体系审核,通过SGS公司的体系认证。为此公司不但聘请咨询公司,更是积极与英国采购商SPI公司上海分公司的管理人员联系,聘请他们对公司管理人员进行培训,明确了建立和推行ISO/TS16949质量管理体系的意义和目标。黄志祥在此其间和其他几个同事一起认真学习ISO/TS16949质量管理体系,灵活运用五大工具,积极配合生产部和其他部门一起采用APQP工具,对凡属于汽车用管的每一个规格的产品,根据顾客的要求,先进行产品质量先期策划;同时应用过程设计失效模式影响与分析,对潜在不符合项进行分析并在质量计划中预防;建立生产件批准程序,并对测量系统进行分析;通过数据8D分析对过程进行评审。在内部审核时,坚持产品审核、过程审核和分层审核。强化了汽车用管设计和生产过程的控制,从根本上保障了产品在各个实现过程中的质量。在2013年4月份通过了SGS公司的体系认证。同年也通过德国宝马公司对公司的现场考察审核,得到了92分的高分,获得了好评,使公司顺利打入汽车制造行业。

  在公司的12年里,黄志祥先后参加ISO9001和ISO14001两个管理体系的认证、PED的认证、GJB9001B-2009国军标质量管理体系认证、SGS公司的体系认证等等,为公司顺利通过这些体系认真做了一定的贡献。

  黄志祥一直以乐观精神、吃苦耐劳的态度工作,在由于工作条件艰苦、工作量繁重,几名探伤员纷纷离职的时候,他虽然也面临着不少诱惑,但仍然坚信,辛苦必有回报,就是在受到现场和其他部门不理解的时候,也仍然按照正常的标准开展工作、控制质量。在工作中,和现场人员建立起良好的工作关系,方便解决质量问题。

  黄志祥同志一直坚信,公司前途无量,他也决定为常州市联谊不锈钢管有限公司奉献一生。